25. Поковки из стали х18н22в2т2
Ковка некоторых типичных деталей из стали Х18Н22В2Т2 (рис. 80) в крупных промышленных масштабах была впервые освоена на НЗЛ из слитков собственного производства. Была освоена также ковка слябов для последующей прокатки листов.
Склонность к образованию в слитках межкристаллитных трещин, низкая теплопроводность и повышенная чувствительность к перегреву, ограниченная способность к горячей пластической деформации и ряд других особенностей этой своеобразной аустенитной стали потребовали решения многих весьма сложных технологических задач при освоении производства поковок.
Изыскание оптимальной технологии выплавки и разливки стали, рациональных параметров слитка и термомеханических режимов ковки проводилось в цеховых условиях с учетом производственных особенностей H3JI.
Выплавка и разливка стали
Опытные, а затем и производственные плавки проводились в 10-тонной электродуговой печи двумя методами: 1) на свежих материалах с окислительным периодом; 2) переплавом отходов стали Х18Н22В2Т2 с продувкой жидкой ванны кислородом.
Данные по химическому составу готовой стали и последующий анализ результатов ковки и испытаний заготовок показали, что метод переплава легированных отходов с продувкой жидкой ванны кислородом не приводит к заметному ухудшению качества стали по сравнению со сталью, выплавленной на свежих материалах.
Производственные плавки стали Х18Н22В2Т2 по аналогичной технологии проводились также и в 40-тонной электропечи.
Для изготовления крупных поковок сталь разливалась в изложницы на слитки с отношением H/D 1,6 весом от 3,75 до 11,5 т. Часть слитков весом 6; 6,5 и 7 т имела плавающие надставки.
Для относительно мелких поковок использовались слитки двух
типов: удлиненной формы с отношениемH/ D= 3,3 весом 1,65 и 2,17 т и слитки с переменной конусностью весом 2,1 т (см. табл. 2).
Сталь Х18Н22В2Т2 характеризуется относительно узким интервалом затвердевания (1395—1367° С); ее жидкотекучесть несколько выше, чем у стали Х18Н9Т; коэффициент усадки в зоне высоких температур (1380—1336° С) α = 0,025 ммГС, т. е. значительно выше, чем у аустенитной стали Х18Н9Т, для которой значение а в интервале температур 1329—1229° С составляет 0,0096 ммГ/ С.
Трещиноустойчивость стали Х18Н22В2Т2, заметно уступающая стали Х18Н9Т, весьма чувствительна к температуре заливки. С понижением температуры трещиноустойчивость значительно повышается. Опытами установлено, что трещины в слитке образуются главным образом по границам столбчатых кристаллов.
Разливка металла производилась сверху в тщательно очищенные несмазанные изложницы в атмосфере аргона или с применением металлического магния. Сопоставление аргона и магния — средств защиты от окисления жидкого металла — показало преимущества магния как в отношении качества поверхности слитков, так и трудоемкости процесса разливки. Фактор качества поверхности слитков в данном случае особенно важен, так как в дальнейшем слитки не подвергались промежуточному охлаждению и обдирке и направлялись в кузнечно-прессовые цехи для нагрева и ковки с горячего посада.
В связи с высокой жидкотекучестью стали большое внимание уделялось тщательной сборке изложниц, поддонов и надставок. Недостаточное внимание к этой операции приводило к нарушению нормальной усадки при охлаждении слитка и к образованию на нем трещин. Наблюдались также и отдельные случаи ухода металла при разливке.
Весьма важным этапом в опытных работах по освоению производства слитков из стали Х18Н22В2Т2 явился подбор оптимальной температуры жидкого металла и метода разливки. Первоначально разливка производилась непосредственно из ковша при начальной температуре 1560—1580° С. При этом часто наблюдались подтеки и главное приварка слитков к поддонам. Явление приварки приводило не только к повышенному расходу изложниц, увеличению трудоемкости работ и нарушению производственного ритма в цехах, но и к резкому ухудшению качества слитков: потеря времени и применение ударных способов освобождения слитков из изложниц нередко вызывали охлаждение их до недопустимо низких температур и появление на слитках макротрещин. Специальные приемы защиты поддонов от приварки не дали ощутимых результатов.
Заметное улучшение процесса разливки было достигнуто снижением начальной температуры металла (с 1560—1580 до 1520—1540° С), в результате чего исчезли подтеки, подприбыль- ные трещины и значительно сократились случаи приварки. Но более радикальным средством общего повышения качества слитков с полным исключением их приварки к изложницам явился переход на разливку металла через промежуточную воронку. Применение воронок вызвало необходимость повышения температуры металла в ковше перед разливкой до 1540—1550° С, в остальном существенных изменений технологии не было. Слитки охлаждались в изложницах до 700—750° С.
Нагрев слитков для ковки
Принципиальной особенностью технологии производства заготовок из стали Х18Н22В2Т2 на H3JI явился горячий посад слитков на нагрев для ковки. Непрерывность теплового цикла изготовления поковок из этой стали была осуществлена впервые, так как ранее для аналогичных поковок на других заводах использовались холодные слитки с механически ободранной поверхностью. Сопоставление в производственных масштабах результатов ковки слитков горячего и холодного посада показало бесспорные преимущества первого: резко повысился выход годных поковок за счет уменьшения трещин и расслоений металла. Преимущественное образование этих дефектов в поковках, откованных из холодных слитков, связано со склонностью стали Х18Н22В2Т2 к развитию внутренних межкристаллитных трещин при охлаждении слитков в изложницах. Трещины в основном наблюдаются по границам равноосных кристаллов и в очень редких случаях по границам столбчатых кристаллов, поэтому наличие их в слитках особенно опасно при ковке деталей сплошного сечения (в частности, валов), в которых центральная зона слитка не удаляется.
Что касается известных преимуществ холодного посада слитков, связанных с возможностью предварительного адъюстажа и повышения за счет этого качества поверхности откованных изделий, то, как установлено заводской практикой, при условии заливки слитков с магнием или в среде аргона, обдирка слитков как обязательная операция при изготовлении любых поковок из стали Х18Н22В2Т2 нецелесообразна: припуски на механическую обработку заметно не снижаются, а длительность цикла и общая трудоемкость производства заготовок резко увеличиваются.
Холодный посад слитков с предварительной обдиркой или другими видами адъюстажа (вырубка дефектов, зачистка) применяется только при заведомо неудовлетворительной поверхности слитка, связанной с нарушениями заданных условий заливки или других технологических отклонений. Но при этом горячие слитки медленно охлаждаются в печи. При замедленном охлаждении достигается, как и в случае горячего посада, минимальное развитие внутренних пороков металла типа осевых трещин. Использование такого процесса требует, однако, дополнительных печей и в производственном отношении он весьма обременителен.
Доставка горячих слитков в кузнечно-прессовый цех осуществлялась на специальной футерованной платформе. Температура поверхности слитков при посадке их в нагревательную печь колебалась в пределах 500—700° С. Температура рабочего пространства печи при посадке слитков поддерживалась в интервале 800—900° С. В отдельных случаях горячие слитки консервировались при 800—900° С, но при этом общая длительность консервации не превышала двух суток. Каких-либо особенностей в технологичности ковки таких слитков не отмечалось.
Нагрев слитков производился в камерных печах с выдвижным подом, отапливаемых газом. На первом этапе освоения использовались также мазутные печи.
Одним из главных условий успешной ковки стали Х18Н22В2Т2 является правильный нагрев металла: отсутствие общего и местного перегрева, минимальный перепад температуры по сечению слитка в процессе нагрева, равномерность температуры по всему объему слитка перед выносом.
Выполнение этих требований достигается соответствующей конструкцией печи, благоприятным расположением слитков на подине и правильно назначенным тепловым режимом нагрева.
Нормальная температура нагрева металла для ковки 1180° С. При более высокой температуре (1200—1220° С) наблюдается по-
вышенная склонность стали к образованию надрывов и трещин. При температуре, превышающей 1220—1230° С, большинство слитков при ковке разрушается.
Наиболее опасны местные перегревы слитка, которые в большинстве случаев возникают в результате воздействия факела пламени на металл. Характер разрушения стали Х18Н22В2Т2 вследствие местного перегрева показан, например, на рис. 81. Заготовка весом 5,2 т нагревалась в мазутной печи с кратковременным воздействием пламени форсунки на поверхность металла в одной из приторцовых зон заготовки.
Надлежащая конструкция печи, гарантирующая отсутствие открытого пламени в рабочем пространстве, является наиболее надежным средством всестороннего нагрева металла в заданных пределах температур без местных перегревов и пережогов. Однако опыт НЗЛ, нагревательные печи которого в начальный период освоения стали Х18Н22В2Т2 не отвечали этому требованию, свидетельствует о возможности предохранения металла от местного перегрева за счет простых технологических приемов: защиты металла слитков от факельного пламени специальными асбестовыми колпаками, использованием высоких лежек-подставок с расположением слитков над уровнем факела от нижнего ряда форсунок, концентрацией слитков в срединной зоне подины и др. Эти простейшие мероприятия, не решая капитально вопросы надежного нагрева слитков из высоколегированной аустенитной стали, позволили все же в короткие сроки освоить и выполнить первую промышленную серию поковок.
Равномерному нагреву слитков способствовало и строгое выполнение элементарных, но тем не менее весьма важных условий, которым не всегда придается должное значение, а именно: не допускалась посадка слитков в печь, не очищенную от окалины, высота лежек-подставок была не менее 250 мм, расстояние от слитка до края подины печи составляло около 400—500 мм, а расстояние между слитками — не менее 200 мм.
Нагрев горячих слитков из стали Х18Н22В2Т2 с температурой на поверхности при посадке 550—600° С и выше производился по режиму, приведенному в табл. 48. Практически в отдельных
случаях имели место незначительные отклонения от заданного режима, например некоторое уменьшение выдержки при температуре посадки, но строго выдерживались минимальная выдержка при ковочной температуре и общая длительность нагрева.
При посадке в печь подстуженных слитков с температурой на поверхности 300—350° С температура печи при посадке снижалась до 650° С, а длителыють нагрева до ковочной температуры увеличивалась на 2—4 ч в зависимости от веса слитков. В тех случаях, когда по условиям промежуточного адъюстажа или по другим причинам слитки сажались в печь холодными, они подогревались до 650° С в течение 8—12 ч. При этом температура печи при посадке не превышала 400° С.
Промежуточный подогрев горячих заготовок для очередного выноса производился в печи, нагретой до ковочной температуры. При температуре металла заготовки не ниже 800° С длительность выдержки в печи в зависимости от размера сечения задавалась в пределах, данных в табл. 49.
Приведенные в таблице значения выдержек при ковочной температуре учитывают минимальную длительность процесса, необходимую не только для прогрева металла по сечению, но и для снятия наклепа, получаемого сталью Х18Н22В2Т2 при температуре деформации ниже 1000° С вследствие высокой темпера- ратуры рекристаллизации.
Максимальная выдержка слитков и заготовок при ковочной температуре, как правило, не превышала удвоенных значений минимальных выдержек, предусмотренных технологическим режимом.
При вынужденных длительных перерывах в ковке, связанных с остановкой оборудования или другими производственными причинами, температура в печи снижалась до 950—1000° С с последующим подогревом до ковочной температуры (при возобновлении работ) по режимам, заданным для промежуточных заготовок.
Для постоянного температурного контроля рабочего пространства печи устанавливались две термопары — в своде и в задней стенке печи. Кроме того, по достижении металлом 850—900 С
температура каждый час контролировалась оптическим пирометром. Регулируя температуру в печи по показаниям термопар с учетом замеров температуры металла оптическим пирометром, нагревальщик обеспечивал весьма точное выполнение заданных режимов нагрева.
Общие условия ковки
Ковка стали Х18Н22В2Т2 производится в температурном интервале 1180—900° С. Так как нагрев металла выше 1180—1190 С недопустим, то с учетом неизбежных потерь температуры слитка с момента выдачи его из печи до первого обжима бойком фактический интервал ковки следует оценить как весьма узкий. Поэтому как с точки зрения производительности процесса, так и качества заготовок очень важно предусмотреть условия, ускоряющие подачу слитка к прессу или молоту и интенсифицирующие процесс ковки. На H3JI было принято положение, при котором слитки из стали Х18Н22В2Т2 загружались только в нагревательные печи, расположенные в непосредственной близости от ковочного пресса. При наличии соответствующих приспособлений для быстрого захвата и съема слитка с подины печи и организационной увязки всех подготовительных моментов ковки начальная температура ковки колебалась в пределах 1150—1160° С. Наличие у пресса и молота ковочного манипулятора способствовало сокращению вспомогательного времени и интенсификации ковочных операций, что позволяло выполнять относительно большой объем деформации за каждый вынос даже в условиях столь узкого интервала температур. Параллельный опыт ковки на прессе без манипулятора подтвердил не только резкое увеличение длительности технологического цикла, но и ухудшение качества заготовок в отношении поверхностных дефектов (трещин, надрывов и пр.) вследствие неизбежного смещения ковки в область пониженных температур деформации. Ковочный манипулятор особенно необходим при изготовлении поковок типа валов, так как из-за склонности стали Х18Н22В2Т2 к образованию межкристаллитных трещин в слитке и внутренних разрывов металла в поковках пониженная температура конца ковки является одним из факторов, вызывающих появление в поковке осевых трещин. Аналогичное явление относится и к слябам, используемым для прокатки листов, ковка которых при пониженных температурах способствует развитию дефектов в виде расслоений металла.
Перед отделочными операциями, когда объем предстоящей деформации за данный вынос не превышал 12%, температура подогрева снижалась до 1100—1120° С. При нормальной длительности выдержки подогреваемых при этой температуре заготовок не отмечалось критического роста зерен.
Появляемые на поверхности деформируемой заготовки трещины и надрывы вырубались в процессе ковки. Вырубка дефектов при температуре металла ниже 1050° С вызывала известные трудности вследствие относительно высокой твердости и повышенного сопротивления деформированию металла в нижней зоне ковочных температур. В этом случае перед вырубкой дефектов заготовки подогревались до 1160 1180°С.
При выполнении поковок из стали Х18Н22В2Т2 строго выдерживались основные технологические правила, применяемые при ковке высоколегированных сталей: подогрев бойков, осадочных плит и другого ковочного инструмента до 200—300° С, протяжка слитков в вырезных бойках (с подачей l/h > 0,7) и без
резких переходов сечений, применение смазки (графит с жидким стеклом), относительно небольшие величины обжатий (при осадке плитой не более 80 мм за один ход пресса).
Вследствие большого объема усадочных раковин в прибыльной части слитка цапфа под патрон ковалась, как правило, из нижней части прибыли, непосредственно примыкающей к слитку, а иногда даже с захватом верхней части слитка на 50—70 мм.
Несмотря на такие предосторожности в практике нередко наблюдалось полное разрушение цапфы при ее выполнении из-за неполноценности прибыли (пустотелость, кольцевые трещины у основания прибыли и др.). В этих случаях для закатки цапфы использовалась донная часть слитка. Ненадежность прибыли, характерная для слитков из стали Х18Н22В2Т2, является одной из причин относительно низкого выхода годного, закладываемого в расчет технологических параметров ковки.
При ковке на прессах стали Х18Н22В2Т2 резко снижается стойкость рабочего инструмента (бойков, оправок и пр.), изготовленного из обычных штамповых сталей. Например, оправка для протяжки пустотелой заготовки, изготовленная из стали 5ХНВ, нередко выходит из строя после двух-, трехкратного использования вследствие ее высокого разогрева и недопустимой деформации. Вопрос подбора высокостойких материалов для изготовления рабочего инструмента, контактирующего при ковке с горячим металлом, является весьма серьезным в общем комплексе проблем, связанных с освоением производства поковок из стали типа Х18Н22В2Т2. Высокую стойкость показали бойки и оправки, изготовленные на H3JI из стали ЗХ2В4Ф.
Ниже приводятся данные по технологическому процессу и практическим результатам ковки некоторых типичных поковок из стали Χ18Н22В2Т2.
Слябы. Ковка слябов толщиной до 200 мм и шириной до 1050 лш„ предназначенных для прокатки их на листы толщиной 35 мм, производилась из слитков весом до 4,68 т. В последующем листы использовались для горячей штамповки сферических днищ диаметром до 1000 мм и полуобечаек такого же диаметра. Основное требование к качеству листов заключалось н отсутствии расслоений и достаточно высокой однородности механических свойств в разных направлениях, что прежде всего определялось качеством исходных поковок слябов.
Вес слитка выбирался исходя из условий минимально необходимого объема металла на одну поковку. Требуемая ширина слябов достигалась предварительной осадкой слитка, которая первоначально рекомендовалась и как фактор более высокого уровня механических свойств.
В табл. 50 даны технологическая схема и основные параметры ковки слябов из слитков весом 3,75 и 4,68 т.
Все операции ковки выполнялись на прессе усилием 2000 Τ, снабженном ковочным манипулятором. Ковка цапфы и биллетирование осуществлялись в ромбических бойках, для промежуточной осадки слитка использовалась верхняя осадочная плита со сферическим профилем, а протяжка осаженного блока на пластину производилась между нижним и верхним плоскими бойками. Величина обжатий при биллетировании составляла 40—50 мм за проход, при протяжке на пластину на первых операциях — 50—80 мм, а на конечных — до 15—20 мм.
Анализ результатов ковки опытно-производственных партий слябов показал, что в большинстве случаев начальная температура деформации фактически колебалась в пределах 1080—1150° С, а конечная — в пределах 900—930° С. В этом интервале температур выполнение поковок, за редкими исключениями, укладывалось в заданное технологическим процессом количество выносов, а в отдельных случаях, с ведома технологов, количество выносов даже сокращалось (главным образом на операции осадки) с двух до одного.
В процессе ковки, особенно на операциях протяжки осаженных блоков, на поверхности отдельных заготовок иногда возникали трещины и боковые надрывы. Глубокая осевая трещина длиной до 700 мм была отмечена на конце одной из заготовок, соответствующем низу слитка. Осевые трещины меньшей протяженности наблюдались в этой же области и на некоторых других заготовках. Образование таких трещин обусловлено главным образом недостаточно полным удалением донной части слитка после его биллетирования. Для заготовок подобного типа необходимо признать совершенно обязательной отрубку поддона в пределах не менее 6—7% от веса слитка, что на практике не всегда выполнялось.
Относительно неглубокие поперечные трещины отмечались на плоскостях протягиваемых заготовок. Анализом причины их образования и прямыми наблюдениями установлена связь таких трещин с состоянием бойков. Малый радиус закругления, наличие на рабочих кромках зазубрин, заусенцев, наплывов металла не только способствует, но почти неизбежно вызывает появление разрывов (трещин) в местах контакта кромки бойка с металлом, особенно при относительно невысокий температурах деформации. Хорошо подготовленные бойки при изготовлении слябов из стали Х18Н22В2Т2 должны рассматриваться как непременное условие успешной ковки.
Надрывы большей или меньшей величины на боковых гранях заготовки появлялись при протяжке на пластину (по широкой плоскости) почти каждого сляба. Момент их образования соответствовал обычно наибольшей выпуклости боковой грани, когда деформация металла в этой зоне протекает в условиях наименее благоприятной схемы напряженного состояния, и пониженным температурам металла боковых граней на последних операциях данного выноса. Улучшение деформируемости боковых граней достигалось частой кантовкой заготовки и попеременным обжатием ее по плоскости и по узкой грани. Это сдерживало развитие боковой выпуклости и в известной мере предохраняло кромки заготовок от резкого захолаживания. Для более продолжительного сохранения высокой температуры металла при ковке заготовки на пластину применялись щиты из листового асбеста.
Трещины, появляющиеся на плоскостях деформируемых заготовок, и глубокие надрывы на боковых гранях удалялись зубилом в процессе ковки. Эта операция должна проводиться своевременно и аккуратно, ибо развитие при ковке зародышевых трещин протекает весьма активно, и в производственных условиях нередки случаи брака слябов по заданным размерам из-за недостаточного внимания к этой операции. При появлении осевой трещины на конце заготовки соответствующая часть металла немедленно отрубается.
В условиях деформирования слитков из стали Х18Н22В2Т2 без предварительной обдирки наличие на окончательно откованных слябах тех или иных поверхностных дефектов практически неизбежно. Поэтому техническими условиями предусматривалась обязательная обдирка слябов до запуска их в дальнейшую прокатку. При сечении сляба 180 X 1050 мм поминальный припуск на обдирку по плоскостям составлял 15 мм, а по боковым граням — 25 мм на сторону. Соответственно на поверхности слябов допускалось наличие местных дефектов глубиной до 10 мм на плоскостях и 15 мм на боковых гранях.
Большинство откованных слябов по характеру, величине и количеству наружных дефектов удовлетворяло требованиям технических условий. Фактически на плоскостях слябов трещины, надрывы и другие дефекты глубиной 8—10 мм наблюдались только в единичных случаях и, как правило, не превышали 5— 6 мм. Надрывы на боковых гранях имели более распространенный характер, и их глубина по преимуществу находилась в пределах допускаемых значений. В отдельных весьма редких случаях слябы имели более глубокие местные дефекты (до 20—25 мм). Такие дефекты на поверхности слитков удалялись вырубкой пневматическими зубилами и последующей зачисткой. В соответствии с техническими условиями слябы, имевшие местные вырубки глубиной до 30 мм (если они взаимно не были расположены друг против друга на обеих плоскостях сляба), допускались в дальнейший передел.
Фактические размеры откованных слябов колебались в пределах 180—200 мм по толщине и 900—1070 мм по ширине. Длина сляба получалась как производная от этих размеров и коэффициента полезного использования данного слитка: от 1420 до 1600 мм из слитка весом 3,75 т и 1600—2180 мм из слитка весом 4,68 т. Расчетный выход годного составлял 58—60%. Фактически он колебался в довольно широких пределах — от 48 до 68% (преимущественно 55—62%). Так как при формировании сляба использовался максимум полезного объема слитка колебания в фактическом выходе годного разных слябов отражают состояние слитка, его деформируемость и поведение на различных этапах ковки.
При макроисследовании темплетов, отрезанных от нескольких слябов, установлено отсутствие в них расслоений и других видимых дефектов.
После обдирки слябы прокатывались на листы толщиной' 30—35 мм, которые в дальнейшем были успешно использованы для штамповки днищ и полуобечаек.
Особенностями приведенной выше технологии производства слябов из стали Х18Н22В2Т2 являются ковка слитков с горячего посада и наличие операции их промежуточной осадки. Представляет интерес сопоставление этого процесса с другими процессами, основой которых являются: 1) предварительная обдирка слитков и их нагрев для ковки с холодного посада; 2) отсутствие операции промежуточной осадки слитков. Такие видоизмененные процессы ковки слябов были опробованы на НЗЛ и на одном из других заводов.
Предварительная обдирка слитков обеспечила лучшую деформируемость стали в процессе ковки с меньшим образованием трещин и надрывов металла при вытяжке слитка на пластину. Откованные слябы отличались почти полным отсутствием на плоскостях поверхностных дефектов. На боковых гранях имелись единичные надрывы глубиной не более 10—15 мм. Следовательно, в отношении качества поверхности слябов предварительная обдирка слитков, несомненно, эффективна.
Однако повышенная чистота поверхности таких слябов не позволила исключить операцию обдирки перед их запуском в прокатку, в частности, из-за необходимости удаления запрессованной окалины. Строжка плоскостей потребовалась в этом случае на глубину до 10—12 мм, что практически мало отличалось от объема снятого металла при механической обработке слябов, откованных из неободранных слитков. Технико-экономическое сравнение вариантов с учетом дополнительных потерь металла при обдирке слитков, трудоемкости работ на разных этапах производства и длительности цикла производства показало экономическую нецелесообразность предварительной обдирки, несмотря на заметное уменьшение количества поверхностных дефектов металла, наблюдаемых при ковке и на готовых слябах. Кроме того, следует учитывать и важный фактор качества слябов, связанный с исходным состоянием слитка: при ковке слитков без предварительной обдирки, но с горячего посада уменьшается опасность появления в слябах внутренних расслоений металла и в связи с этим повышается макроструктурная надежность прокатываемых листов.
Предварительная осадка слитка — операция трудоемкая и с точки зрения технологичности процесса весьма нежелательная для сложнолегированных сталей типа Х18Н22В2Т2. Большинство поверхностных дефектов образуется именно при осадке слитка и последующей вытяжке осаженного блока, поэтому следует всесторонне оценить роль осадки как фактора качества слябов и определить целесообразные границы ее применения.
Предварительная осадка слитка является, во-первых, вспомогательной операцией, позволяющей значительно увеличить диапазон получаемой ширины слябов из слитков определенного веса. Для изготовления, например, сляба размером 180x1200x1800 по сортаменту НЗЛ требуется слиток весом 4,68 т. Практически получение сляба такой ширины без предварительной осадки слитка весьма затруднительно. Следовательно, в данном случае эта one- рация необходима по размерным параметрам сляба. Но задача может быть решена и другим путем — выбором слитка удвоенного веса с использованием его на две поковки. В этом случае слябы указанных размеров могут быть получены непосредственной вытяжкой слитка без предварительной осадки. Целесообразность того или иного варианта определяется конкретными заводскими условиями, но, как правило, трудности освоения всего комплекса технологического процесса производства слябов, связанные с увеличением веса слитка, не компенсируются исключением операции осадки.
Слябы меньшей ширины могут быть откованы без применения осадки и из слитков минимально необходимого веса, рассчитанных на выход из слитка одной поковки. Этому способствует использование при ковке продольного узкого бойка для раздачи заготовки в ширину — прием, которым часто пользуются на практике. В частности, из слитков со средним диаметром 560 мм без применения операции осадки получены слябы размером 160x800 мм, а из слитков диаметром 660 и 727 мм — слябы размером соответственно 180X850 и 185 X 920 мм.
Таким образом, по размерам сечения многие слябы могут быть получены и без осадки слитка. Что касается влияния осадки на механические свойства слябов, то оно, как показывают результаты сравнительных испытаний (табл. 51), не очень существенно и не может служить серьезным основанием для применения операции осадки, тем более, что надежность механических свойств слябов, откованных без осадки, подтверждается и положительными результатами контроля готовых листов.
Необходимо поэтому сделать вывод, что применительно к стали Х18Н22В2Т2 во всех случаях, когда требуемые размеры слябов могут быть получены из слитка непосредственно протяжкой на пластину, операцию осадки применять нецелесообразно.
Сферическая обечайка. Попытка изготовить поковку сферической обечайки в цельнокованом варианте из слитка весом 11,52 т на прессе усилием 3000 Τ не дала положительных результатов. Было принято решение о разделении детали на две части и выполнении ее в сварном варианте, как это показано на рис. 80, а.
Поковка первого элемента — дна — изготовлялась в виде сплошного диска диаметром 1200 мм и толщиной 160 мм с гибкой его по установленному профилю (рис. 82), второго элемента — промежуточной секции — в виде раскатного кольца с наружным диаметром 1450 мм, внутренним диаметром 1000 мм и высотой 440 мм. Вес поковок соответственно составлял 1750 и 3050 кг. В итоге общий поковочный вес обоих элементов обечайки в сварном варианте (4800 кг) оказался на 35% меньше поковочного веса обечайки в цельнокованом варианте.
На рис. 83 показана технологическая схема ковки дна. Все операции выполнены на прессе усилием 3000 Τ за семь выносов в температурном интервале 1180—900° С, за исключением последней операции — гибки дисковой заготовки, начальная температура которой не превышала 1080° С. Промежуточная осадка слитка, вытяжка блока и последующее формирование диска до толщины 160 мм со степенью осадки около 5,0 обеспечили высокий общий коэффициент укова и хорошую механическую проработку металла в объеме всей детали. Для предварительного формирования заготовки использована специальная коническая плита. Окончательная гибка до заданного профиля производилась по шаблону на кольце при помощи оправки.
С точки зрения деформируемости металла процесс ковки, в том числе и операция формирования диска диаметром 1200 мм под гибку, протекал вполне удовлетворительно: поверхностные дефекты, включая небольшие рванины по ободу, не выходили за пределы припусков на механическую обработку, глубоких трещин не наблюдалось. Разгонка диска на плите производилась секционными нажатиями плоского бойка.
Последующий контроль ультразвуковым дефектоскопом и испытания механических свойств подтвердили высокое качество обоих деталей обечайки в сварном варианте.
Учитывая хорошую свариваемость стали Х18Н22В2Т2, отсутствие значительных трудностей в выполнении обечайки в сварном варианте и достаточную надежность конструкции, необходимо признать весьма рациональным переход на изготовление сферической обечайки с цельнокованой конструкции на сварную.
В металлургическом отношении это значительно упростило проблему получения поковки из сложной высоколегированной стали главным образом за счет уменьшения веса слитка и улучшения термомеханических факторов ковки. Одновременно повысились технико-экономические показатели: снижен общий расход металла в слитках (8,2 вместо 11,5 т) и уменьшена трудоемкость механической обработки деталей.
Поковки типа валов. В табл. 52 даны технологические схемы изготовления поковок типа валов и применяемое оборудование. Упрощение формы некоторых деталей типа втулок и изготовление их в виде круглых поковок сплошного сечения вызывались трудностью выполнения операций прошивки или вытяжки на оправке при тех неблагоприятных соотношениях размеров, которыми характеризуются рассматриваемые детали.
Но весьма сложной оказалась задача, связанная с наличием в поковках внутренних дефектов типа мелких осевых трещин. Образование этих дефектов связано с недостаточно эффективной заваркой межкристаллитных трещин слитка. Практикой установлено, что при благоприятных условиях деформирования на прессах осевые пороки слитка полностью завариваются. К таким условиям относятся: 1) степень укова не менее 2,0—3,0; 2) ковка в зоне относительно высоких температур (не ниже 1000я С); 3) применение вырезных бойков с максимальным охватом заготовки; 4) повышенные обжатия за каждый ход пресса; 5) подача l/h в пределах 0,5—0,8. При этих условиях любой из слитков,
применяемых на НЗЛ, в том числе и удлиненной формы, обеспечивал плотную макроструктуру поковки вала без нарушений сплошности в осевой зоне.
Однако перечисленные условия оказались недостаточными при ковке валов на молоте: в начальный период освоения почти во всех заготовках при их ковке по схеме круг — круг обнаруживались внутренние осевые разрывы металла размером от нескольких миллиметров и выше. Практически, например, для деталей с центральным отверстием (рис. 80, д) такие дефекты в поковке не имели существенного значения, так как они удалялись при сверлении и расточке отверстия. Но любой, даже самый незначительный, дефект осевой зоны резко выявлялся в деталях, поверхность которых пересекается осью поковки, например в патрубке со сферической внутренней поверхностью (рис. 80, г).
Предположение о повышенной чувствительности стали Х18Н22В2Т2 к образованию осевых трещин при ковке валов по схеме круг—круг и об отсутствии прямой связи этих дефектов с характером исходного слитка было подтверждено опытом. Два слитка весом 2,1 т (трехконусные) и два слитка удлиненной формы весом 2,17 т были использованы для изготовления поковок валов диаметром 195 мм по следующему технологическому процессу: ковка круглой заготовки диаметром 300 мм на прессе усилием 2000 Т, дальнейшая ковка заготовок на 7-тонном молоте по схемам круг—круг и квадрат—круг с изготовлением валов по каждой из этих схем соответственно из слитков весом 2,1 и 2,17 т. Переход с квадрата на круг осуществлялся при стороне квадрата, равной 200 мм. Поковки валов выполнялись в верхнем — плоском и нижнем — вырезном бойках, температура конца ковки не спускалась ниже 1000° С.
После ковки на прессе промежуточные заготовки диаметром 300 мм охлаждались и подвергались ультразвуковому контролю. Такому же контролю подвергались и готовые поковки валов диаметром 195 мм. Ни одна из заготовок диаметром 300 мм не имела каких-либо внутренних пороков металла. Осевые дефекты типа трещин, распространяющихся на всю длину вала, имели только
поковки, выполненные по схеме круг—круг. Это весьма наглядно подтвердило отсутствие прямой связи осевых трещин в валах, изготовленных на молоте, с исходным слитком. Одновременно выявлена наиболее надежная технологическая схема ковки валов, а именно: при наличии соответствующих ковочных средств ковку валов надлежит производить на прессах, при необходимости же выполнения поковки вала на молоте должна быть предусмотрена схема перехода с квадрата на круг.
Поковки типа втулок. Такие поковки выполнялись на 7-тонном молоте из слитков весом 2,17 т и на прессах усилием 2000 и 3000 Τ из слитков весом до 6,5 т. Технологические схемы изготовления поковок приведены в табл. 53. Во всех случаях вытяжка на оправке производилась в верхнем — плоском и нижнем — вырезном бойках. Оправки при ковке на молоте сплошные, на прессах — с центральным отверстием, водоохлаждаемые.
При строгом соблюдении основных технологических правил вытяжки полых заготовок откованные втулки не имели заметных дефектов: недопустимой разностенности, трещин на боковой поверхности и глубоких надрывов на торцах (рис. 84). Но даже незначительные отклонения от технологических норм (недостаточно ровная температура заготовки при вытяжке, ковка концевых частей заготовки при относительно низкой температуре, использование холодных или плохо прогретых оправок и пр.) резко осложняли процесс деформирования и, как правило, вызывали те или иные дефекты поковок. При вытяжке поковок из
стали Х18Н22В2Т2 на оправке надлежит выполнять следующие основные условия:
использовать оправки, подогретые до температуры 200— 250° С, с чистой рабочей поверхностью (без вмятин и выбоин), смазанной перед ковкой;
обеспечить равномерный нагрев заготовок в печи;
производить обжим концевых частей заготовки при повышенной температуре (по крайней мере не ниже 1000° С), для чего их вытяжку следует начинать в начале выноса.
Нарушение последнего правила было причиной брака нескольких поковок, в которых обнаружены глубокие торцовые трещины.
Поковки типа колец. Кольца диаметром до 1700 мм откованы из слитков весом до 6,5 т. При изготовлении таких колец повышенной температуры деформации требовала операция прошивки заготовки для последующей раскатки. Попытка в отдельных случаях совместить операцию осадки и прошивки приводила к образованию трещин на торцовой, а иногда и на боковой поверхности. Как показал опыт, операцию прошивки, надлежит производить с высокого начального нагрева осаженной заготовки.
Раскатка на оправке прошитых заготовок в интервале ковочных температур не вызывала каких-либо затруднений. При заниженной температуре раскатки (800—850° С) на внутренней поверхности кольца появлялась сетка неглубоких радиальных трещин.
В табл. 54 приведена фактическая схема технологии изготовления поковки кольца диаметром 1090 мм.
Термическая обработка поковок
и контроль качества металла
В табл. 55 приведены нормы механических свойств металла поковок из стали Х18Н22В2Т2, предусмотренные техническими условиями. Эти нормы достигаются термической обработкой в виде аустенизации от температуры 1050—1070° С с охлаждением на воздухе и последующего старения при 710—730° С
длительностью 15—18 ч. Термообработка производится после обдирки поковок с удалением грубых поверхностных дефектов и оставлением минимально необходимых припусков, величина которых для большинства деталей составляет 7—10 мм на сторону.
Результаты испытания некоторых типичных заготовок, откованных из стали разных плавок, приведены в табл. 56. Обращают на себя внимание довольно значительные колебания значений σ0,2 одноименных деталей даже в пределах одной партии. По-видимому, одна из главных причин такого явления заключается в неравномерности температуры печи при выполнении операции старения.
Сопоставление полученных значений механических свойств деталей с нормами технических условий свидетельствует о возможности значительного их повышения по всем показателям. Повышение предела текучести до 40—45 кПмм2 считается, однако, не всегда приемлемым из-за большей склонности стали Х18Н22В2Т2 с высокими значениями σ0,2 к образованию трещин при сварке. В некоторых технических условиях верхний предел показателя σ0,2 ограничивается значением 40—43 кГ/мм2. Такое ограничение требует еще более высокой точности температуры старения металла.