Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Диплом Гатиятуллин_НР-09-1 / 2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ.docx
Скачиваний:
164
Добавлен:
17.02.2016
Размер:
256.38 Кб
Скачать

2.3 Анализ выполнения проектных решений объекта ав11-2 Самотлорского месторождения

С начала разработки по объекту отобрано 28555,3 тыс. т нефти, что ниже проектного значенияна 31,8 тыс. т (проект – 28587,1 тыс. т).

Накопленная добыча жидкости составляет 93747,5 тыс. т, что выше проектной на 71,9 тыс. т (по проекту — 93675,6 тыс. т). Накопленная закачка с начала разработки составила 59663,4 тыс.м3(по проекту 59611,4 тыс.м3), чтовыше проектногоуровня на 52 тыс. м3.

В 2013 г. по объекту АВ1отобрано 2952,3 тыс. т нефти (по проекту – 2984,1 тыс. т), что меньше проектного уровня на 31,8 тыс. т (- 1,01 %). Добыча жидкости составила 14394,2 тыс. т (по проекту – 14322,2 тыс. т), что выше проектного уровня на 72 тыс. т. Фактическая обводненность – 79,5 % при проектной 76,9 %.

Эксплуатационный добывающий фонд ниже планируемого значения на пять скважин. Величина действующего добывающего фонда (971 скважин) также ниже проектного показателя на 24 единицы (- 1,02 %). Эксплуатационный фонд нагнетательных скважинсоставляет 370 единиц и превышаетпроектныйпоказатель на 6 скважин. Фактический действующий нагнетательный фонд больше проектного на 7 скважин и составляет 366 скважину.

Средний дебитжидкости в 2013 г. близок к проектному и составил 43,9 т/сут (проект — 44,3 т/сут). Средний дебит нефти составил 9,0 т/сут, что ниже проекта на 0,2 т/сут (9,2 т/сут по проекту), что связано с более высокой обводненностью продукции.

Приемистость действующих нагнетательных скважин по объекту в 2013 г. ниже проектной и составила 116,9 м3/сут при проекте 120,6 м3/сут. Закачка воды в 2013 г. превышает проектный показатель (факт – 13894,3 тыс. м3, проект – 13768,4 тыс. м3) за счет более высокого действующего фонда, текущая компенсация при этом практически равна проектной (факт – 96,5 %, проект  – 96,1 %).

Уровень фактической обводненности добываемой продукции выше проектного значения – 79,5 % при проекте 76,9 %, при этом само значение среднегодовой обводненности является высоким для объекта, характеризующегося начальной стадией освоения (отбор от НИЗ – 17,4 %). Причины этого заключаются, с одной стороны, в недонасыщенности коллектора нефтью и наличии рыхлосвязанной воды, с другой стороны, в проникновении трещин в нижележащие заводненные интервалы пласта АВ13при проведении ГРП. Кроме того, учитывая, что скважины на «рябчике» эксплуатируются после ГРП, существует высокая вероятность «подтягивания» фронта нагнетания по существующим трещинам и высокопроницаемым пропласткам. Анализ причин обводнения за 2013 г. показал, что рост обводненности в целом по объекту связан как с естественным ее ростом, так и с опережающими темпами обводнения по отдельным скважинам, вызванными трещиной ГРП и влиянием нагнетательных скважин.

Согласно «Авторскому надзору за выполнением проектных решений по разработке Самотлорского месторождения», утвержденный проектный фонд по объекту АВ11-2 в пределах деятельности л.у. ОАО «ТНК-Нижневартовск» составляет 2322 скважины, в том числе 1612 добывающих и 710 нагнетательных

В границах лицензионного участка предполагалось бурение 738 скважин, в том числе 442 добывающих и 296 нагнетательных скважин. В период после принятия проектного документа (2011 – 2013 гг.) планировалось пробурить 15 скважин. Фактически за этот период пробурены и введены в эксплуатацию 44 скважины, из них 33 соответствуют проектному местоположению. Кроме того, выполнение двух зарезок вторых стволов и 16 возвратов с нижележащих объектах вблизи точек проектного бурения привело к их отмене. Таким образом, на объекте наблюдается существенное опережение по реализации бурения проектного фонда. С учетом вышесказанного, оставшийся к бурению фонд объекта АВ11-2по состоянию на 1.01.2014 г. составил 705 скважин, в том числе 420 добывающих и 285 нагнетательных.

Руководитель: Дунаев С.А. 37